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锅炉脉冲大型布袋除尘器常见故障的原因分析以及结构原理

这边文章带您了解关于锅炉脉冲大型布袋除尘器常见故障的原因分析,华康环保技术团队探讨经过实践,不断总结经验教训,导致锅炉脉冲大型布袋除尘器难以正常运行而常发生上述故障的因素较多,但主要有以下几方面原因:
锅炉脉冲大型布袋除尘器

1、由于粗粉分离器内锥锁气器、粗粉分离器回粉管锁气器、细粉分离器下粉锁气器不严密、粗粉分离器折向挡板调整欠佳以及系统泄漏等原因,使粗粉分离器、细粉分离器效率下降,导致进入布袋除尘器的粉尘浓度大于设计70g/Nm³,致使布袋除尘器大于负荷运行,效率自然下降。另外,制粉系统大于负荷运行,也致使锅炉除尘器大于负荷运行。

2、由于除尘布袋正常耐温能力为150℃,运行调整不佳或除尘布袋积粉自然均会导致除尘布袋着火烧毁。

3、制粉系统运行时,磨煤机出口介质正常温度为100℃(布置在其后的布袋除尘器处介质温度≤100℃),高于130℃或低于90℃系统都会自动停运。可见,制粉介质的温度在范围,太高则煤粉易爆燃、除尘布袋易着火烧毁;太低则干燥能力下降,煤粉潮湿,易粘在除尘布袋上,引起乏气流量减小,制粉出力下降,同时低温腐蚀加剧。

然而,由于制粉系统抽取的炉烟本身含有水蒸汽(燃烧生成产物),以及原煤水份重、振打空气带水,乏气中存在大量的水份,而且锅炉脉冲大型布袋除尘器及其后部管路是乏气也是水蒸汽的排放口,运行中正常温度为100℃,再加上布袋除尘器箱体内因低温腐蚀漏入冷风进一步降低乏气温度,使之低于烟气结露温度而结露等,而这些水份全部聚集在乏气中,使煤粉变得潮湿,易粘在除尘布袋上导致通流截面减小,通风阻力加大,乏气流量降低,制粉系统出力下降,制粉电耗增加。
生产场景

4、由于制粉系统采用抽取炉膛燃烧器下部中温炉烟并掺合部分调温热二次风作为制粉介质,炉烟中不可避免地存在SO2、SO3、水蒸汽等物质,加上上述原因乏气温度常低于结露温度,乏气中有亚硫酸、硫酸等腐蚀性物质生成,因而布袋除尘器箱体及其后部管道的低温腐蚀不可避免。

华康环保对于锅炉脉冲大型布袋除尘器的材料选用严控把关,使用P84等滤料基本上都采用滤料,质量好价格易接受。
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